01-26
2024

追光行动丨张晓明:潜心科研创新,助力“百亿轮胎”梦

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- 开栏语 -   


榜样,是旗帜,是灯塔,是身边默默耕耘、精益求精、矢志创新的每一个人。BOB首页公众号以“追光”之名,推出系列典型人物报道,让我们一起追随这些匠人之光、昂扬之光、奉献之光,感悟汲取奋进新时代高质量发展征程的力量。



张晓明,自2004年加入BOB首页旗下万力轮胎股份有限公司(简称“万力轮胎”)以来,一直深耕于产品工艺技术研究。现任万力轮胎研究院产品开发部工艺研究室主管,引领团队在硫化生产提质提效降耗方面取得了卓越的成绩。


2022年,他荣获BOB首页和万力轮胎“优秀共产党员”称号,而他带领的项目攻关团队,一路走来也获奖无数。斐然的成绩背后,离不开他对工艺研究的深度热爱与持续努力。


五年磨一剑,质量攻关能手这样炼成


2004年,张晓明以应届毕业生的身份踏入万力轮胎,成为番禺大胎厂的一名硫化技术人员。初入职场,他虚心向前辈请教,稳扎稳打地积累经验,为日后的工作打下了坚实的基础。



2006年,张晓明响应公司安排,参与从化基地建设。面对建设初期的恶劣环境,他和团队克服困难,白天安装调试新设备,晚上加班制定工艺技术文件等材料。新基地投产初期,产品质量问题频发,他深入现场,与团队共同剖析、制定改善措施,并总结技术标准。经过三年努力,新基地投产三年,各项关键质量指标便全面达标且赶超番禺基地。


张晓明也在各个质量难题攻关中,全面深入学习和掌握了轮胎生产专业知识,迅速成长为独当一面的工艺技术工程师。在2009至2010年期间,他带领团队开展各项质量攻关活动,先后获得全国质量信得过班组、河南省及郑州市优秀QC成果奖等荣誉称号,成为一名质量攻关小能手。

      

钻研硫化提效降耗,攻克轮胎生产难题


质量和成本是产品两大核心竞争力,硫化工序作为轮胎生产能耗最大的一道工序,除了严抓质量,提效降耗是关键,这一方面,张晓明成绩显著。


2018年,为响应公司支援生产一线号召,张晓明由研究院调任硫化车间工艺主管,针对当时最突出的质量问题,他通过完善车间薪酬分配制度、规范操作细化胶囊管理等措施激励员工、稳定队伍,并抓住四大主要外观缺陷问题连续攻关,最终硫化生产责任缺陷率实现连续三年大幅下降并超额完成指标,同比降低35%,节约250万元废品损失,成为公司标杆车间。



2020年,因能源站突发故障,硫化产量大幅下降,公司面临巨大生产压力。张晓明主动挑起重任,牵头成立硫化提效攻关小组,采用新硫化程序、工艺,全面缩短富余硫化时间,实现硫化产量提效8%,日产增加近2000条,燃动成本下降8.7%,为公司增产、降费、扭亏做出积极贡献。


2022年,公司销售迎来突破性增长,现有产能不能满足订单需求。张晓明联合相关部门成立高温硫化项目组,经过六轮14次测温和里程试验,优选出兼顾质量和效率的高温硫化最佳方案,实现硫化生产效率提高8%,全年新增硫化产量87万条,新增产值1.39亿元,硫化车间单胎蒸汽能耗同比2021年下降5.75%,节约蒸汽成本759万元。


他带领团队不断深入研究挖潜,2023年9月,从化基地硫化产量突破200万条,单胎能耗同比下降12%,均创公司历史最好记录。经过三年多的提效降耗攻关,他帮助公司累计实现硫化提效20%以上,能耗降低20%以上,每年可为公司增加硫化产能超100万条,新增产值1.6亿元,节约蒸汽能耗超1000万元。


大胆开拓创新前路,助推公司愿景成真



成绩属于过去,科研创新永无止境。在完成一系列技术攻关后,张晓明瞄准行业内更先进环保节能的电加热硫化技术,在引进样机后,立即开展相关测试和研究,他发现电加热硫化相较传统蒸汽加热硫化,可节约单胎能耗50%以上。  


目前,他率领的项目科研团队,仍在抓紧深入研究测试,摸索最新最优生产工艺技术,与所有科研技术人员一起,在自己平凡的岗位上,努力奋斗,助力万力轮胎早日实现“百亿轮胎”梦。

即将呈现,敬请期待